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M8内六角三模冲针一晚上断三四根,换了SKH51也撑不住,这成本怎么算都不对

dalei
dalei
2026/07/14 17:41

最近接了批M8内六角螺栓的单子,交期压得紧,结果三模那个冲针老是断。一开始用的普通材质,打几千个就断,后来咬咬牙换了SKH51,也就是多个一两千件的事,一晚上还是要断三四根。

现在冲针一根算下来加上停机换针的时间,单件成本硬生生多了一厘多。这单利润本来就薄,照这么废下去别说赚钱还得倒贴。三模的内六角冲针到底怎么弄才不断?

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全部回复 (3)

蔡金山
蔡金山#1

三模冲针你用直身的还是缩颈的?直身肯定断。

2026/07/15 10:06
唐涛
唐涛#2

我们厂打M8内六角三模直接用6542加表面氮化,一根针稳定出两万件以上。你查下三模缩颈是不是做小了,或者冲针和模孔间隙太大导致单边受力,别光换材质不查尺寸。

2026/07/17 13:05
周元明
周元明#3

一晚上断三四根,你光算冲针钱没算停机损失吧。换针、重新对模,就算手脚快15分钟搞定,机器一停,一分钟少打七八十个件,这一换针直接少产一千多个。交期压得紧这么搞肯定完蛋。SKH51打M8三模太脆了,扛不住那个侧向力,硬度和韧性根本不匹配。你查过线材没?是不是料径拉拔不匀,或者材料本身硬度过高了?还有个关键,你三模的缩径量放多大?如果是大缩径,冲针受的挤压力成倍增加,光换材质根本解决不了。你先报一下你的实际料径和三模孔径,看看是不是缩径搞太死了。

2026/07/18 17:52